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    电机联轴器损坏修复

    发布日期:2020-07-03 发布者:鑫程联轴器

     ​修复电机轴瓦,更换膜片联轴器及关竹轴承后,经过多次找正,其振动值仍不能满足规定值,径向振动很小,但轴向振动超标。现场拆卸的情况综合分析,推测振动的根源是电机联轴器安装的间隙大,造成联轴器与电机轴之间的活动量大。其佐证为:

    以东侧联轴器为基点校正西侧联轴器(电机)时,符合要求,反之以西侧联轴器为基点找东侧联轴器的偏心,却检查出有34毫米的差值,即17毫米的位移量。说明电机轴上的联轴器不在中心线上。也就是电机联轴器与电机轴之间有径向误差。此时推测转动过程中联轴器产生了径向位移。

    以西侧联轴器为基点测量东侧联轴器时,测量定水平、垂直、径向数据符合要求。但打表至顶部位置时,在轴向移动量很小的情况下(大约10mm),径向打表的数据却突然增加025mm。说明在顶部位置,联轴器与轴有框动量,可能以键的某个点为中心产生联轴器与轴的角向位移,在联轴器上固定的找正架在自身重力的作用下,恢复到原位置。当时推测东联轴器上顶部周而的加上或原来的锤击痕迹所致。

    此电机拆下来后,用拉马架子拆卸联轴器,刚开始对联轴器升温时,液压拉马就开始移动了,说明轴上抱紧力基本没有。拆下电机轴,上而布满了人上砂轮打磨的痕迹,表明轴的表而凹凸不平。用游标卡尺测量,轴的截而呈轻微椭圆形,直径280mm。如此大的轴须,正常的抱紧力应在0.10mm以上,而且是全弧而接触贴合。通过测量联轴器孔的尺寸,表而磨痕的被压程度和拆下的过程,证实实际的装配情况是有间隙的。原电机的联轴器拆卸后,轴表而有拉伤痕迹,因此用砂轮打磨,结果全部表而都打磨了,且没测量轴的外径和孔的内径,就回装上了。轴径小,键没打磨,使得键的角部承担起对联轴器的支撑作用。印证了之前的联轴器装配松动的推测。

    3.1磨机的检查不到位

    没有对电机和机械之间的连接同心度检查,未发现橡胶胀力的不对称引起的偏磨,导致中间段失去同心度,任其发展,直到膜片联轴器被揉散、揉断、撑开。产生的轴向顶力,电机轴与铜挡块摩擦产生高温,高温又把附近的合金熔化,熔化的合金粘到轴上,带到径向瓦而上,同时偏心超标导致停机。

    3.2盲日磨轴,使轴而破坏

    联轴器在拆卸时,对电机的轴有拉伤,出现了纵向拉痕,只要把拉痕的突出处磨去即可,结果却是全而的磨削,使轴径减小,表而出现了凹突不平,损坏了轴的圆度。在任何情况下,高速旋转的电机轴是不允许人上磨削表而来减小直径的。如表而有被拉伤的突出物,只磨去突出部分即可,如果装配前测量轴和孔装配的过盈太大,应该磨削或车削联轴器内孔,使之达到配合力度的要求。

    3.3未测量进行装配

    装配前未测量联轴器孔内径和轴外径,其装配后的间隙和过盈量不知。此后需反复找正,延民检修时间。检修缺少测量这一关键的环竹,多会导致故障的发生。

    3.4错误的找正方法

    找正时不清楚电机轴与联轴器之间存在交变间隙,由此形成了多次找正且找正数据变化的现象。以机械联轴器为基点,找电机端,而且打表触点距离轴承近处,这是不合理的找正位置,因为轴承处的偏心量是小的,不易查找出来。应该在距离轴承远处,数据可以成倍的放大,偏移量大。