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    风机膜片联轴器改造

    发布日期:2017-09-11 发布者:鑫程联轴器

    增强同心度和提高安装精度是主要方法,为解决问题提出改造方式如下: 1.采用靠背轮与电机配合找正,用靠背轮定位使目标值误差缩小到一定范围;微调电机进一步调整机组同心度;
      2.取消轴承支点,去除电机端轴承,增加联轴器保护套,提高联轴器运转功能。
      三、实施过程
      1.因目前联轴器安装空间和结构特点限制,用现有设备无法做到精确找正,经改进调试,首先连接膜片联轴器,用膜片的弹性变形来补偿所联两轴的相对位移,再利用钢板尺配合塞尺法进行粗找正;为了使鼓风机达到高精度运转,在安装电机时二次找正:在电机支架处加减垫片进行电机微调,使安装精度达到0.10mm以内,达到同心旋转要求;
      2.由于轴承安装时用稳钉固定,靠近电机端轴承偏心运转引起振动,达不到运转要求,经多次试验改造,均未解决。技术人员在实施阶段做了改进:拆除电机端轴承,用联轴器代替轴承来支撑叶轮,消除了由于轴承安装不到位而产生的偏心故障;
      3.电机端轴承拆除后,经过认真分析,重新设计加工膜片联轴器及连接螺栓,加长联轴器轴径。同时,为了确保鼓风机安全工作系数,在原有的基础上,增加了一个联轴器保护罩,防止在旋转过程中发生连接螺栓损坏、断裂故障后进行二次安全保护,提高风机运转安全系数;
      4.将新配件回装至原电机。
      四、效果检查
      1.鼓风机组装完成后,经过调试试运144小时,正常带负荷运转960小时,振幅由原来的45.0 um降到了现在的21.0 um,安全状况良好,运行平稳,效果明显,目前故障为零。
      2.改造前平均10天更换一次轴承,每次更换一对轴承需2600元,按照2010年运行三个月更换9次轴承计算,可节约材料成本2.34万元。
      原计划采购一台符合当前锅炉运行标准的铝合金外壳电机,解决常年以来的故障问题,但由于本次技改可靠,实现了风机连续平稳运行,所以节约采购成本10万元。本次技改材料成本:加工联轴器组套3600元。
      直接效益=采购成本-技改费用:10-0.36=9.64(万元)
      6#锅炉鼓风机检测数据统计表2
      本例总结:设备出现故障及低效运行往往是小的安全问题未解决造成,需要找准症结,对症下药,才能提高设备运行安全性。
      以后重点思考方向:
      1.提高设备安全平稳运行率,优质高效运行;
      2.节能降耗,优化设备动态运行管理,最大限度提高其效率。